气力输灰系统故障率高的问题,可以以下几个方面采取措施:
1.更改助吹阀位置,减少助吹用气量
助吹时,阀门全开,气耗量大,灰管内介质流速快,相对灰管磨损大,缩短了灰管寿命,增加了管道维修量。将助吹阀后移.放在每套输灰系统的第一台仓泵出口处,并在助吹管路上加装手动截至阀,以便调整助吹用气量。输灰时,就可以减小灰管内气流速度,降低流质对管道的磨损。
2.更换仓泵透气扳,减小仓泵进气量
仓泵透气板是仓泵的重要部件,它的好坏直接影响仓泉的输舵效率。为彻底解决透气板存在的问题,6165cc金沙总站多次调研,反复论证,并和制造厂协商,决定恢复原厂生产的透气板,透气块更换为新型铜质透气块。此种透气块强度高.透气性好,使用效果良好,原输一次灰需4min左右,现在只需要2min左右,输灰效率提高近一倍。原仓泵手动进气阀为全开,更换透气板后,6165cc金沙总站经多次试验,将仓泵手动进气阀开到原来的1/3~1/2,就能达到很好的输灰效果。这不仅减少耗气量,而且降低流质速度,减小流质对管道、阀门、仓泵的磨损,使输灰系统维修量较改造前大大降低。
3.调整仓泵喇叭口的位置,确定合理的气灰比
仓泵出料喇叭口在仓泵内部,是仓泵的关键部件,往往容易被忽视。但是它的位置高低,直接影响输灰的效果。喇叭口过低,出料口工作在密相区,灰多气少,则容易出现堵管;喇叭口过高,出料口工作在稀相区,灰少气多,增大了气灰比,输灰效率相应降低。1#泵经常堵管的原因就是出料喇叭口低。6165cc金沙总站对每台泵都进行多次试验,将出料喇叭口和流化板的距离调整在60~90mm之间,因为该区域是泵内物料流化的最佳区域。通过对出灰喇叭口位置的调整,从根本上解决了仓泵的堵管问题,彻底克服了泵输灰少、易堵管的现象,减小了排堵用气。
4.降低仓泵启动压力,采用称重输灰方式,增加单位时问内输灰次数,提高仓泵工作效率
原仓泵输灰启动压力厂方设计为0.52MPa,由于输灰系统较大,系统压力升至0.523MPa,所用时间较长。若系统稍有泄漏,一台空压机运行,压力根本就升不到0.52MPa。6165cc金沙总站根据运行经验,经多次试验,将压力降至0.46MPa。压力降低后有两个好处,一是缩短了升压时间,提高单位时间内输灰次数。原来每输一次灰升压时间为7min左右,修改参数后,升压时间为4min左右,单位时间内输灰次数提高一倍。二是压力降低后设备运行的安全性能得到提高,并可减少对进气阀、仓泵出料阀等设备的冲刷,延长了设备的使用寿命。
原仓泵启动有定时和称重两种方式。由于多方面的原因,称重误差较大,性能不稳定,一直未使用称重启动方式,只用定时进料。由于各个电场积灰量不同,采用定时进料很不方便,相同进料时间,进灰量忽大忽小,不便控制。若仓泵进灰量少时输灰,气量浪费较大。6165cc金沙总站与电气车间共同努力,查找原因,克服困难,恢复了称重输灰方式。现每台仓泵几乎都满负荷运行,大大提高了压缩空气的利用率。
5.完善管理制度,加强运行管理,保证设备安全高效运行。 |